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许润能源

液化天然气(LNG)是一种清洁高效的能源,与汽油、柴油及压缩天然气(CNG)相比,具有安全性高、经济性强、环境负效应小、储能密度高等明显的优势。因此,LNG作为汽车燃料,广泛地应用于城市公交、重卡以及城际大巴,而与之配套的LNG加气站也同步得到快速发展。

由于LNG是低温流体,尽管LNG加气站设备有良好的绝热措施,但是在储存和操作的过程中,由于自然的热量传递和系统冷却需要,都不可避免地会产生一定数量的LNG蒸气,即BOG。随着BOG数量的增加,使LNG系统的温度和压力升高,达到一定程度时,不得不泄放BOG以降低系统的压力。
 
减少LNG加气站的BOG放散量

 
BOG本身就是一种非常洁净的燃料,排放到空气中不仅是一种无谓的浪费,而且可燃气体排放到空气中,具有潜在的危险。据某LNG加气站统计,每年排放的BOG数量接近该站年供LNG总量的5%,经济损失逾40×104元。此外,BOG中主要成分为甲烷,而甲烷是一种温室效应很强的气体,甲烷的温室效应系数(GWP)为二氧化碳的21倍。
因此,我们必须重视BOG的放散问题。这不仅符合节能减排的方针政策,也是提高装置的经济性和安全性的重要措施[1-2]。为了减少这种放散现象,本文从设备、工艺流程、平面布置、日常运行管理及BOG再利用等方面,提出减少BOG放散量的措施。

1:设备
1.1 LNG储罐采用高真空多层缠绕绝热
目前,在LNG加气站的应用中,LNG储罐主要有真空粉末绝热及高真空多层缠绕绝热两大类。真空粉末绝热在绝热空间充填多孔性绝热材料(珍珠岩粉),对真空度的要求不高。与之相比,高真空多层缠绕绝热由多层反射材料和间隔物交替缠绕而成,夹层抽成高真空,反射材料通常采用铝箔或镀铝涤纶薄膜,间隔物一般采用玻璃纤维纸、植物纤维纸


 
减少LNG加气站BOG放散量

(图2)
或尼龙网。由于高真空多层缠绕绝热能有效地抑制热辐射,因此,它具有优良的绝热性能。表1列出了在相同的边界温度条件下(300K)两种绝热型式的表观热导率和夹层真空度的对比,在环境温度下两种绝热型式的LNG储罐的蒸发率的对比。可以看出,高真空多层缠绕绝热结构的绝热性能要明显优于真空粉末绝热。


1.2 低温泵池结构的改进
在LNG汽车加气站中,目前一些低温泵池均采用真空结构以实现绝热,但低温泵池盖不具备绝热的功能,这就导致低温泵池中的LNG直接与低温泵池盖接触漏热,产生如下不良后果:低温泵池盖的表面结霜,影响操作和检修;外界的热量通过换热进入到低温泵池中,促使BOG的产生。
若将低温泵池盖设置成真空结构,低温泵池盖与低温泵池中的LNG直接接触处就可以与外界环境实现热隔离,从而极大地减少了热交换,避免了低温泵池盖表面结霜,减少了BOG的生成。
在现有使用的LNG加气机中,其工艺流程见下图:

 
减少LNG加气站BOG放散量
 
(图3)

对上图的LNG加气机工艺流程具体分析如下:

①LNG加气机预冷(当加气机长时间不加气,再次启动时使用,此时加气枪插在插枪口上):LNG从加气机进液管道流向截止阀、单向阀1、液相质量流量计、气动阀1、金属软管、加气枪、插枪口、单向阀4,最后经回气管道回到LNG储罐。

②LNG加气机加气前预冷(在加气时间间隔较短时使用):LNG从加气机进液管道流向截止阀、单向阀1、液相质量流量计、气动阀2,最后经回气管道回到LNG储罐。

③LNG加气机加气流程:LNG从加气机进液管道流向截止阀、单向阀1、液相质量流量计、气动阀1、金属软管、加气枪,然后进入车载气瓶。

④LNG加气机回气流程:车载气瓶内的BOG气体经回气枪、金属软管、气相质量流量计、单向阀5及回气管道回到LNG储罐。

⑤放散:当加气机启动,管道内有大量气相,或者加气机要进行检修等作业时,可以通)立放散管道将加气机内BOG或少量LNG排空。
LNG加气机中若直接用普通绝热管遣:连接,就不能确保LNG的低温深冷特性,造成BOG的产生。若我们采用一种带多层缠绕真空绝热的LNG加注装置(见图3),在LNG加气机中设置一个密闭腔室,将图1中的单向阀2、单向阀3、单向阀4装在密闭腔室里,气动阀


 
如何减少LNG加气站的BOG放散量

(图4)

 
1、气动阀2的一部分装在密闭腔室里,一部分延伸在密闭腔室外面。在密闭腔室里用多层缠绕管将接插枪口处、接加气枪处、单向阀2、单向阀3、单向阀4、气动阀l、气动阀

2:等处集成连接。密闭腔室里保持真空状态。这样则可以减少BOG的产生。


2:工艺流程
在当前运行的加气站系统中,LNG槽车的卸车方式有两种,第一种方式为LNG槽车通过潜液泵向储罐进液,第二种方式为LNG槽车通过卸车增压器向储罐进液。由于在工艺设计上的不完善,使得在对储罐进液的卸车过程中,造成大量的BOG放散。
有些系统在功能设计上虽然具备潜液泵的卸车功能,但在实际运行过程中使用效果很差,甚至无法使用。原因及解决方法如下:


 
如何减少LNG加气站的BOG放散量

(图3)
①潜液泵气蚀现象十分严重,潜液泵无法正常运转。原因有潜液泵的入口管道过长、采用金属软管漏冷严重、入口管道管径偏小等,不能满足泵气蚀余量的要求而造成潜液泵的气蚀。因此,缩短管道长度、减少冷损、增大管道口径、减小管道阻力是有效的解决方法。

②卸车流程具备“均压”功能。当需要向储罐补充LNG时,此时储罐内LNG的温度、压力都处于较高的状态,当不具备潜液泵卸车功能而只能采用白增压的方式来进行卸车时,将储罐内的气体利用压差进入LNG槽车来降低储罐的压力、提升LNG槽车的压力,当压力平衡后,再对LNG槽车进行自增压来进行卸车。当采用上进液的方式使LNG进入储罐时,储罐上层的BOG被LNG冷却液化后降落在LNG储罐液相空间,可以减少储罐中BOG的放散量。

3:总平面布置
在GB 50156—2012《汽车加油加气站设计与施工规范》中,LNG储罐与LNG潜液泵池之间没有防火距离要求。因此,在设f-DH气站时,缩短LNG潜液泵池与LNG储罐的平面距离,同时提高LNG储罐的安装高度或降低LNG潜液泵池的高度,利用储罐和LNG潜液泵的高差,使得LNG快速进入LNG潜液泵中,缩短LNG潜液泵的预冷时间,减少BOG量的产生。
在满足GB 50156—2012《汽车加油加气站设计与施工规范》中LNG加气机与LNG储罐、LNG潜液泵池防火距离要求的前提下,工艺管道长度尽可能短,这样也可以有效减少BOG量。

4:运行管理
在当前LNG加气站布点、市场培育过程中,加气车辆偏少是造成BOG放散的一个原因,若能够对加气车辆进行有效管理,采用固定时段集口加气的方式,可以减少BOG的放散量。
LNG有带压液体和常压液体之分,带压液体压力一般为0.4MPa,温度为-140℃左右;常压液体压力一般为0.02MPa,温度为-162℃。在相同的时间内带压液体产生的BOG量要大于常压液体。因此,在液源的选择上,尽可能采用常压液体。

5:BOG再利用
BOG是每一个LNG加气站必不可少的产物,因此,BOG的再利用对每个加气站的运行人员来说是一个不容忽视的问题。
当前市场上,由于CNG的价格远低于汽油的价格,而且CNG经过多年的发展和应用,已经有一套完整、安全的操作流程,因此.在选择建设LNG加气站时可以考虑LNG—CNG的合建站,将LNG加气站产生的BOG经过压缩后作为CNG销售,既免除了BOG排放的浪费,也成为加气站新的销售点。
在某些LNG加气站中,采用低温液氮作为载冷介质循环供冷使BOG液化,气化的氮气可以作为LNG加气站中气动阀仪表风用气和吹扫气体使用


 
如何减少LNG加气站的BOG放散量

(图5)

液氮管道在LNG储罐的气相空间内形成液氮盘管,构成液氮冷凝装置。BOG的回收可分为以下两种情况:

①LNG储罐BOG的回收。将装载有LNG的槽车和LNG储罐通过进出液管连接,开启LNG储罐内的液氮冷凝装置,液氮储罐中的液氮流经LNG储罐的气相空间,使LNG储罐中的BOG冷凝转化成LNG,直接降落在LNG储罐液相空间,此时LNG储罐压力降低。同时,对槽车内的LNG进行增压,使槽车内的压力高于储罐压力,通迩:自增压卸车流程完成卸车操作。在卸车过程中,继续打开液氮冷凝装置对LNG储罐降压,防止LNG储罐超压。

②车载气瓶BOG的回收。将车载气瓶与LNG加气机及液氮冷凝器连接,开启与车载气瓶连接的液氮冷凝器,使其处于工作状态,车载气瓶内的BOG通过液氮冷凝器冷凝后转化为LNG并直接回收到车载气瓶中。